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電石渣在2500t/d生產線中的應用體會

2010-06-12 00:00

  0 前言
  耒陽南方水泥有限公司2500t/d生產線(回轉窯:Φ4*60m,篦冷機:LYBLJ3.2×21.6m,有效面積64.26m2)于2007年7月建成點火投產。自有礦山石灰石品位低(CaO約44%~47%),難以配料生產,時有l00%石灰石配比都難滿足配料要求,一直以來熟料28天抗壓強度在48~52MPa。且石灰石礦點間CaO相差較大,導致生料成分不穩,影響窯的均衡穩定和窯磚的使用年限。2008年8月前,窯磚的壽命不足6個月,同時窯產量也低,月產量不足60000噸。

  2009年我們針對自有礦山石灰石品位低的現狀,從5月開始試用電石渣進行配料生產,使用情況較好,達到預期效果?,F將我廠使用電石渣的體會介紹如下,以供參考。

  1 使用情況及效果
  將2008年12月與2009年12月生產進行對比,電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學成分見表1所示。

  使用前我們對配料系統進行技改,增加一臺電石渣皮帶配料秤配料系統,實行四組分配料。使用電石渣后生料質量穩定,波動也較小,窯況穩定,窯均衡穩定生產,熟料產量提高了,窯皮穩定性提高了,窯運行穩定。

  2009年10月、11月、l2月熟料產量分別為87900噸、88161噸、88178噸,連續三個月窯運轉率達100%,窯安全連續運轉94天。

  使用電石渣后生料質量得以穩定,熟料質量、產量也得以提高,現將使用電石渣前、后的生料與熟料的化學成分及熟料質量情況匯總,見表2所示。使用電石渣配料后,生料成分穩定,由于生料成分的穩定帶來窯熱工制度穩定,對高KH也能適應,從而為窯系統的穩定帶來產能的提升,熟料總鈣的提高以及熟料煅燒質量的改善,確保了熟料28天強度較大幅度的提高。

表1 電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學成分對比(%)

名稱

水分

Loss

SiO2

Fe203

A1203

CaO

MgO

合計

生料配比

2008年12月

2009年12月

電石渣

36.96

25.06

5.13

0.77

2.05

66.29

0.14

99.44

0

7

石灰石

0.8

38.45

9.15

1.78

1.03

44.96

0.61

95.98

95

88

砂巖

l.2

5.27

72.69

13.59

4.95

0.13

0.34

96.97

3

4

鐵粉

2.5

4.41

27.37

5.18

50

3.97

1.48

92.41

2

2

表2 使用電石渣前后匯總表

名稱

階段

化學成份/%

率值

Loss

SiO2

A1203

Fe203

CaO

MgO

S03

fCaO

KH

KH-

SM

IM

生料

使用前

35.22

13.30

3.28

1.92

43.83

1.41

 

 

98.95

1.01

 

2.56

1.71

使用后

35.03

12.98

2.98

2.06

44.26

1.35

 

 

98.65

1.06

 

2.58

1.45

熟料

使用前

0.21

21.75

5.46

3.40

65.05

2.03

0.49

1.17

99.55

0.90

0.88

2.46

1.61

使用后

0.20

21.03

5.30

3.30

65.64

2.12

0.94

1.14

99.67

0.94

0.92

2.44

1.61

名稱

階段

礦物組成/%

熟料抗折強度/MPa

熟料抗壓強度/MPa

熟料產量/(t/d)

當月產量/t

C3S

C2S

CA

C4AF

1d

3d

28d

1d

3d

28d

 

 

生料

使用前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熟料

使用前

51.87

23.25

8.69

10.33

4.10

5.34

8.54

13.81

27.35

52.19

2100-2300

73775

使用后

59.79

15.19

8.46

10.03

4.22

6.25

8.99

18.30

35.38

58.82

2800-3000

88178

  2 窯系統操作中的注意事項

  (1)C1出口負壓的控制:因電石渣的分解溫度低(575℃),預熱器系統易結皮,為確保系統安全,總結兄弟單位教訓,以防預熱器系統壓力過大出現增濕塔吸扁現象,將C1出口壓力與高溫風機進行安全聯鎖,若系統壓力過大,高溫風機則跳停。

  (2)分解爐出口溫度比正常降低,目前我們控制在865~870℃。

  (3)注意電石渣的摻量,適量的摻量有利于立磨系統的運行,但因電石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影響立磨操作及產量。所以,應用時宜從低摻量起試驗,開始使用2%,逐步增到10%以上,最后根據生產實際情況及使用效果,結合以上幾方面考慮,再結合石灰右與電石渣價差,將其摻量確定在6%~10%較為理想。

  (4)電石渣對窯磚的損傷較大,在窯系統調整中注意窯皮的補掛,及時控制好燒成帶筒體溫度在320℃以下,我們燒成帶窯磚使用齡期已經12個月,目前運行良好。

  (5)生產中根據窯內狀況及時調整煤管及窯爐用風,這有利于質量的穩定及產量的提高。

  (6)及時調整優化系統煅燒操作控制參數,保持合理的煅燒制度,充分發揮窯系統煅燒能力,在保證熟料質量的前提下,實行產量最大化均衡穩定生產,提高窯系統運轉率。

  (7)電石渣的利用有利于三廢退稅。

編輯:

監督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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