水泥回轉窯窯尾密封裝置的改進
我公司2號窯為Φ3.5m/3.0m×55m帶流態化分解爐的回轉窯,1994年底改造投產后,窯尾密封一直沒有得到很好解決,困擾窯的正常生產。
1 改進前窯尾密封
改進前窯尾靠活動密封圈前后移動進行密封,見圖1,當窯體向上竄動時由動摩擦片推動靜摩擦片使密封圈向上移動,當窯體向下竄動時由配重塊拉動密封圈向下移動。但實際是,當配重重時,兩摩擦片磨損嚴重,使用壽命短,當配重輕時,不能拉動密封圈向下移動,動作不靈,起不到密封效果。并且這種密封裝置摩擦片間的摩擦力較大,也增大了窯的傳動負荷。
2 密封改進
因資金短缺,只是在結構上作簡單改動。拆掉動、靜摩擦片,將活動密封圈掉頭焊在窯尾煙室上,變為固定密封圈,在窯體上另外安裝1個活動摩擦圈。窯體密封靠彈性不銹鋼片在活動摩擦圈上滑動來實現(見圖2)。這樣投資小,延長使用壽命,克服了以前的不足,降低維修成本。改進前窯尾漏風嚴重,窯內通風差,熱工制度很難穩定,經常出現低升重、結圈現象,臺時產量、熟料質量偏低。改進后,窯尾漏風減小,窯內通風明顯好轉,滿足了窯內用風,煤燃燒完全煅燒穩定,很少出現低升重和結圈現象,臺時產量、熟料質量有大幅度的提高。改造前、后窯技術數據見表1。
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