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窯尾喂料系統的改造

2005-05-26 00:00
  金馬水泥有限公司日產1000t熟料生產線于1999年10月5日點火生產,在試生產過程中發現生料喂料量極不穩定,波動很大,難控制。喂70t/h生料時,實際投料可達120t/h。預分解系統2個月內就發生十幾次結皮。
  我公司窯尾喂料系統的工藝布置如圖1所示。生料經MF多股流連續式均化庫均化,由空氣輸送斜槽進提升機,再入空氣斜槽送入生料小倉,由355mm×2500mm雙管螺旋喂料機喂料,經沖板流量計計量入窯。生料在整個輸送過程中,經空氣吹送流動性好,同時雙管喂料螺旋輸送機過短,轉子與殼體間隙較大,鎖料性能差。生料在小倉中的料位形成壓差,隨著壓差的變化造成生料喂料的波動和沖料。


圖1 窯尾喂料系統工藝布置
1.XZ315空氣斜槽;2.TH500提升機;3.脈沖布袋除塵器;4.壓縮空 氣儲氣罐;5.生料小倉;6.密封閘門;7.Φ355mm×2.5m雙管螺旋喂料機;8.沖板流量計;9.取樣器;10.Φ1250mm×7m空氣提升泵;11.電動兩路閥

  我公司根據設計院的建議,曾在生料小倉下部增加了2臺攪拌機,如圖2所示。



圖2 增加攪拌機的改造方案
   使用后效果并不理想。分析原因,2臺攪拌機轉動后,攪拌產生的氣體無處可排,故不能減緩氣流的影響。后來,我們在小倉中增加了一個減壓錐和一根Φ100mm的逸氣管(如圖3)減小了料位壓差的影響,并將產生的氣體排出,從而改變了生料的流動性,同時攪拌機給雙管螺旋喂料機充實的生料,保證了電動機轉速的穩定。



                   圖3 增加減壓錐的改造方案
  經過實際運轉表明,生料喂料量波動可以穩定在3%之間,從而極大地改善了窯的操作,保證了窯的正常運轉和窯的產質量。

摘自《水泥》

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