擠壓粉磨技術在水泥廠粉磨系統技術改造中的應用(2)
3.3 應用實例分析
3.3.1 山東兗州礦務局水泥廠600t/d生料擠壓半終粉磨系統
在山東兗州礦務局水泥廠1#窯技術改造中,要求生料粉磨系統的產量由22t/h提高到45t/d以上。而新建一臺大球磨機或在附近并聯一臺小球磨機,均因資金和場地問題難以實現。為此,該廠經廣泛的調研后,決定采用合肥水泥研究設計院開發的擠壓粉磨技術對現有的φ2.2×6.5m球磨機進行改造。將原有的φ3.5m離心式選粉機更換為DS750型高效組合式選粉機,在球磨機前加一套HFCG100-35型輥壓機和一臺SF500/100型打散分級機構成擠壓半終粉磨系統。物料經輥壓機擠壓并由打散分級機打散分級,將其半成品(小于0.08mm占40%左右,2mm以下約85~90%)先送入高效選粉機分選,選粉機的粗粉入球磨,球磨機的出料也進選粉機(見圖4)。該系統改造后,經廠院聯合標定,技術經濟指標如下:(表2所示)
表2 兗州礦務局水泥廠1#窯生料磨改造后的結果
改造前生料:細度(R0.08%)10.0 產量(t/h)22.0 電耗(kW.h)22.0
改造后生料:細度(R0.08%)6.5 產量(t/h)46.3 電耗(kW.h)16.1增產(%)110.5節能(%)26.8備注 半終粉磨
3.3.2 山東水泥廠1#窯(700t/d)生料擠壓聯合粉磨系統
山東水泥廠1#生料磨建于70年代,為φ2.4×10m中卸烘干磨,產量一直低于設計指標,電耗高,系統設備老化,急待改造、完善。改造方案為擠壓聯合粉磨工藝。新增HFC120-36型輥壓機一臺,SF500/100打散分級機一臺,將中卸磨改為兩端進料中間出料的兩臺并聯單倉開路短磨。該系統于1994年12月28日投料試車,1995年3月達標驗收,1995年12月通過了由山東省建材局主持的省級技術鑒定。在此之后山東水泥廠根據現場情況恢復了球磨機的選粉機,使系統產量又有所提高,系統工藝流程見圖5所示。系統改造所達到的技術經濟指標見表3。
表3 山東水泥廠1#生料粉磨系統改造后的技術經濟指標
改造前生料:細度(R0.08%)10±1產量(t/h)26電耗(kW.h)33
改造后生料:細度(R0.08%)10±1產量(t/h)55.34電耗(kW.h)17.67增產(%)113節能(%)46.5備注
磨機開路
改造后生料:細度(R0.08%)10±1產量(t/h)65.0電耗(kW.h)16.23增產(%)150節能(%)50.8備注
磨機閉路
3.3.3 山東水泥廠2#窯(1500t/d)生料擠壓預粉磨系統
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