寧國水泥:節能措施得力 煤耗控制有效
自全員“節煤、節電、節油、節水”大行動和減排專項管理活動開展以來,寧國水泥廠在保障全年生產任務完成的同時,采取細化噸產品能耗指標,將指標任務層層分解落實到人的多項措施,使噸熟料標準煤耗得到有效控制。三條回轉窯8月份標準煤耗較去年同期相比下降明顯,其中干法三線窯系統標煤耗下降了5.62%,系統能耗得到有效降低。
該廠在能耗控制的過程中,采取的得力措施主要有五項:
一是強化源頭控制。以“三個方案”為宗旨,根據自身定位及礦山資源狀況,結合三條窯實際運行情況,合理制訂了礦山配料方案、開采方案、爆破方案,通過三個方案的實施,優化礦山生產組織,降低噸石灰石油耗、炸藥單耗、提高資源利用率。同時,也減少了配料波動,穩定窯產能發揮,降低配料成本,優化經濟技術指標。
二是強化物流通道管理。針對前期雨水多、單通道物流設備故障多,加強物流源頭控制和過程管理,以原煤、鐵粉、石膏每日入庫量化來推動各項工作的執行,確保了物料儲備充足、為搭配使用提空空間;針對取料、堆料設備運行不佳,強化專業管理和保障能力,定期進行專項檢查、落實主要責任人,專業保障小組對出現的故障緊盯不放,集思廣益快速處理,使工廠物流管理得到有效控制,為生產效率的提高奠定了堅實的基礎。
三是加強技術支撐能力。針對系統熱工變化,根據熱工平衡原理,嚴格控制預熱器出口溫度,減少能耗浪費;通過提升煤粉細度合格率,提高了煅燒效率,為能耗降低提供基礎條件。
四是狠抓“日事日清”的執行及日、周計劃兌現率的考核,推動各項管理工作的有效開展,確保目標任務實現。根據各層管理人員簽訂的“目標責任制”內容進行量化考核,加強日常管理的針對性,嚴格執行煤電耗專項考核辦法,各級管理人員走向現場指導生產,以較真務實的作風狠抓過程管理,發現生產組織和設備運行存在的隱患問題及時解決。
五是持續加強體系運行管理。針對前期指標不優、效益不佳的現狀,工廠及時調整管理策略,各專業交叉互動,加大中層、專業管理人員現場監控力度,從專業管理角度發現解決制約生產實際問題,并通過早會的形式進行暴露和反饋,使中夜班的工作效率和故障處理能力大幅提高,各部門的執行能力改觀明顯,體系運行得到強化,指標控制得到進一步加強。
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