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提高轉子秤稱重負荷率的技改

2010-06-12 00:00

  我公司Ф4×60M回轉窯燒成系統窯頭、分解爐輸送煤粉,采用的是PFISTER(菲斯特)DRW3.10型轉子秤。自投產以來,窯頭秤的稱重負荷率平均大于120%;窯尾分解爐秤的稱重負荷率平均只在80%~100%之間,基本上能夠滿足設計投料量的煅燒。但在原煤灰分高、煤粉水分大的情況下,窯尾秤的稱重率偏低已大大影響了提產能力的發揮,甚至需要降產才能達到工藝煅燒的要求。

  為改變生產的這種不利局面,09年8月中旬,我們利用窯系統檢修的時機,對窯尾分解爐轉子秤進行了提高稱重負荷率的改造。

  以往,為了提高轉子秤負荷率,我們曾采取相應增大轉子間隙的調節做法。但這種方法的提升效率一般不會超過10%且負荷率值波動幅度較大,這是因為在增大轉子間隙——以期獲得增大下煤量的同時,也將輸送煤粉的羅茨風機產生的鼓風帶進了轉子盤面內,造成“高壓氣阻”,也就是說,盤面內存在的“氣流”如果不能及時地“溢出”,煤粉就很難從倉內進入轉子進行稱重。所以,設計部門和生產廠家一般都在煤粉倉的外側,為窯頭、窯尾秤分別設置一根拔風管,用以將秤內的氣體抽出。如圖一中的左圖所示,改造前,其抽氣流程(參見圖二)為:開啟煤粉倉袋收塵器(K1ALC),通過煤粉倉收塵管道,將煤粉倉頂部積存的氣體排出。而轉子秤內的氣體則依靠煤粉倉頂部因抽氣產生的“負壓”、通過拔風管排出。

圖一  改造前和改造后的抽氣工藝布置示意圖

  現場實際存在的問題:
  1. 由于煤粉倉袋收塵器(K1ALC)設計能力較小,一般只能收集煤倉頂部空間的氣體,很難將距其下部十幾米高差的、密度較大的含塵氣體帶起,致使窯頭、窯尾秤的兩支拔風管內長期性滯留煤粉,堵塞了管道,造成秤體內的“渦流氣體”不能有效排放,進而對煤粉稱重產生嚴重影響;

  2.由于煤粉倉倉頂安裝有來自煤磨大布袋收塵器的煤粉下料管(K20M和K23M)帶來的氣體,加之從煤粉倉底部因喂料而“上逸”的氣體,可以分析出:煤粉倉袋收塵器(K1ALC)收集這些氣體始終處于“開路”狀態,而對于通過拔風管收集轉子秤內的氣體卻給予出無效果的“閉路”狀態,致使其拔風管內很容易滯留煤粉,造成管道堵塞。

  改造方案:
  因為窯尾秤喂料量較大且稱重負荷率較低,所以初步決定只對窯尾秤拔風管進行改造。

  如圖一中的右圖所示,在窯尾秤拔風管進入煤粉倉的管道上安裝一截止閥,用于截斷入煤粉倉的通路。同時延伸窯尾秤拔風管至煤磨主出風管道,并在此管路上再安裝一截止閥用于調節風量。在安裝過程中應注意:“∧”形管道與進入煤磨主出風管道的水平傾斜角不要小于45度,以免抽出的氣體中所含煤粉堵塞管道。

  由于煤磨主排風機(K2M)功率強大,通過煤磨系統大布袋收塵器后,在其管路上可產生大于2.5KPa的風力,然后再利用管路上的截止閥對其風量進行調節,使之達到稱重負荷率的要求。從圖二及生產實際結果可以看出,窯尾秤的稱重負荷率比改造前至少高出20%以上,為提產創造了先決條件。改造獲得了成功。

圖二  改造后的稱重負荷率效果

圖三 現場改造后的實際圖

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