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采用棒磨作為水泥預粉磨的試驗研究

2007-06-05 00:00
60年代成功開發了濕法棒球磨,近些年來一些水泥廠將其用于干法粉磨,取得了很好的效果。我們于1997年在河南某廠將棒磨作為水泥預粉磨設備,并與球磨機組成半終粉磨系統,通過近一年來運行,在生產中取得了很好的經濟效益。

1 原破碎系統簡介

  該廠原有熟料破碎系統為:出窯熟料經一級PEX250/1000細顎破碎機入熟料庫,配料后混合料經二級破碎———1500立式反擊破碎機加回轉篩的閉路篩分系統。

2 存在的問題

  入磨物料粒度情況見表1。

表1 入磨物料粒度
粒徑/mm >12 5~12 0.9~5 0.2~0.9 < 0.2
含量/% 5.08 32.09 31.92 20.83 8.08

  由表1可見,大于5mm的顆粒含量占了37%左右,使球磨機負荷太重,影響產量,增加了能耗。同時,該廠擴建3號窯,原系統不能滿足需要。此外,原系統除鐵困難,一旦金屬塊進入破碎腔后,易打壞反擊板和錘頭,降低錘頭使用壽命,并產生非常大的震動和噪音。因此,選擇采用工藝簡單、運行可靠的棒磨為預粉磨系統。

3 改造方案

  
3.1 設備改造
  該廠采用一臺閑置的風掃磨進行改造。主要改造風掃磨內部結構、轉速和增加卸料篦板等。改造前后有關參數見表2。

表2 設備改造前后有關參數
風掃磨 棒 磨
規格型號:Φ2.5m×3.9m 有效直徑:2.5m
電機型號:JRQ158-8 有效長度:3.6m
功率:380kW 棒長:3.5m
傳動方式:齒輪減速傳動 磨機轉速:18.65r/min
磨機轉速:20r/min 襯板型式:小波紋
研磨體裝載量:25t 固定方式:螺栓固定
生產能力:10t/h 篦板型式:放射型單層篦板
篦孔:6~8mm
研磨體總裝載量:21.45t
生產能力:55t/h


3.2 流程改造
  

拆除原二破系統,采用棒磨作為預粉磨設備,并且和球磨一起組成半終粉磨系統。棒磨易產生亂棒現象,該廠采用庫底配料,電子皮帶秤控制喂料量,保證喂料均勻,以避免發生亂棒現象。工藝流程如圖1所示。結果發現,增加棒磨后,入球磨物料粒度分布發生巨大變化,詳見表3。
  

 

  圖1 改造后預粉磨系統工藝流程
  

1.PEX250/1000細顎破碎機;2.TH315斗式提升機;3.配料電子皮帶秤;4.B500皮帶機;5.Φ2.5m×3.9m棒磨;6.TH400斗式提升機;7.Φ4.0m高效離心式選粉機;8.1號磨頭倉;9.2號磨頭倉

表3 改造后入球磨物料粒度
粒徑/mm >5.0 5.0~2.0 2.0~0.9 0.9~0.5 < 0.5
含量/% 10.91 27.50 10.67 12.78 38.20

3.2.1 調整球磨機內部結構
  

采用棒磨作預粉磨后入球磨物料大于5mm的顆粒含量從37%大幅下降到10.91%,因此對球磨機內部結構作了相應調整。首先,縮短一倉長度,將隔倉板前移一塊襯板的長度,一倉長度由原來的2.75m縮短到2.25m。其次,將隔倉板篦縫間距由原來的10~12mm減小為6~8mm。

3.2.2 調整配球方案
  

入磨物料變細,為提高球磨機粉磨效率,需減小球磨機一倉平均球徑。將一倉鋼球的級配由Φ90~Φ60mm調整為Φ60~Φ30mm,平均球徑由Φ70.3mm降為Φ48.0mm。同時增加二倉研磨體裝載量,使用棒磨前后球磨機配球方案見表4。

表4 使用棒磨前后球磨機配球方案
時間 一 倉 二 倉
Φ90/t Φ80/t Φ70/t Φ60/t Φ50/t Φ40/t Φ30/t 倉長/m 裝載量/t 平均球徑/mm Φ30×35
/t
Φ25×30
/t
倉長
/m
裝載量
/t
改造前 0.6 3.8 5.0 4.6   2.75 14.0 70.3 9.0 8.0 3.45 17
改造后 3.0 5.0 3.5 1.0 2.25 12.5 48.0 8.0 12.5 3.95 20.5


3.2.3 調整選粉機結構
  

選粉設備是一臺Φ2.5m的旋風式選粉機,為了充分發揮選粉機工作能力,使磨機與選粉機平衡,將小葉片長度縮短0.1m(18片)。經過調整后選粉效率由原來的58.6%提高到68.9%,循環負荷率由原來的175.9%減小到122.4%,因而提高了磨機產量。

4 使用效果

  棒磨從1997年11月份投入運行,入磨粒度控制為不大于60mm,多數為25~60mm。棒徑選擇Φ80~Φ65mm 4種,開始裝載量為7.15t,結果產量比計算值高,達30t/h左右,但磨機振動較大,襯板螺絲易松動,出磨粒度偏大。因此,我們改用Φ75~Φ60mm 4種棒,磨機情況正常,產量降到25t/h左右,出磨細度較合適。當鋼棒裝載量增至14.3t時,棒磨產量為50t/h。此時棒磨電機實際消耗功率為220kW,棒磨選粉機產量8t/h(細度5%)。Φ2.2m×6.5m一級閉路球磨機產量達21t/h,若繼續增加棒磨產量,系統失去平衡。生產實踐表明,采用棒磨作為預粉磨取得了三個較為明顯的效果。
  

第一,改造后入球磨粒度更加均勻,棒磨出磨和經選粉機后入球磨機粒徑分布見表5。由表可見,2mm以下的占90%以上,最大粒徑不超過5mm,其中有30%左右是通過0.080mm方孔篩的成品。

表5 棒磨出磨和選粉后入球磨粒徑分布 %
粒徑/mm >5 3~5 2~3 0.9~2 0.2~0.9 0.08~0.2 < 0.08
棒磨出口 0.78 2.54 6.68 14.33 15.21 23.52 31.27
選粉后 1.39 4.67 10.59 19.86 21.34 29.59 12.56

  

第二,改造后產量有所提高,使用棒磨后水泥磨系統產量由原來的32t/h提高到現在50t/h,產量提高了18t/h,而系統裝機容量只增加140kW,見表6。

表6 使用棒磨前后生產情況對比
類 別 1號磨產量/(t/h) 2號磨產量/(t/h) 棒磨選粉產量/(t/h) 細度/% 裝機容量/kW
改造前 16.2 15.8   < 6 1 100
改造后 21 21 8 < 6 1 240

  

第三,改造前后產品性能無明顯變化,水泥細度略有降低。改造前后水泥的性能見表7。

表7 改造前后水泥性能對比
時間 安定性 凝結時間/(h∶min) 細度/% 抗壓強度/MPa 抗折強度/MPa
初凝 終凝 3d 28d 3d 28d
改造前 合格 3∶40 5∶08 < 5.0(4.4) 29.6 47.0 4.6 7.4
改造后 合格 3∶45 5∶13 < 5.0(4.3) 29.8 46.7 4.9 7.6

5 結束語

1)棒磨作為預粉磨設備有很多優點:產量高,物料在磨內停留時間短,不會出現“飽磨”現象;棒磨工藝簡單,管理方便;由于出磨粒度均勻,使球磨配球易解決;鋼棒磨損較鋼球小,材質易解決(用45號圓鋼棒就能滿足需求)。
  

2)棒磨使用中容易出現的問題是亂棒,其主要影響因素為喂料量的穩定控制與入磨粒度。研究表明,棒磨入磨粒度較球磨機大,以≤60mm為宜。
  

3)從生產實際來看,若選用半終粉磨系統,選粉機規格不宜太小,以旋風式選粉機為宜。此外,球磨機也應進行一些調整,要避免磨頭進料口漏料。一倉平均球徑不宜太大,以40mm左右為好。
  

4)采用棒磨作預粉磨,水泥性能無明顯變化。


 

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