清縮口斜坡結皮時的中控操作方法
1 原因分析及措施
由于2003年1月份換的新煤管未達到預定要求,火焰偏筒體上壁,窯尾溫度偏高,結皮尤為嚴重,中空操作收放也不能自如。在2月12日凌晨清理結皮過程中發生了一起嚴重的低燒竄料事故。其原因之一就是要清理結皮時的操作措施不到位。眾所周知,在清理結皮前期,結皮陸續涌入窯內,此時窯內煅燒溫度降低。大量結皮料涌入燒成帶造成煅燒進一步惡化,此時再加上窯尾清結皮的孔門漏風,通風不暢,產生CO,窯前不能加煤,只能采取減料降窯速的下策,而稍微拖延黃料就已竄入篦冷機了。
通過分析總結,中控室采取了以下措施:
1)每次清理結皮之前半小時,窯多加煤0.2~0.3t/h,至清理結皮時,再補加約0.3t/h。
2)清理結皮結束約10min,立即減煤約0.4t/h。估計結皮物料已過燒成帶時(約22min),再減約0.2t/h。在加減窯前煤過程中,分解爐煤不變。2次減煤是為了防止窯內及預熱器溫度過高。
2 效果
自2月中旬實施本方案以來,清縮口斜坡結皮時取得了很大成效。不但杜絕了竄料事故及減料操作,而且fCaO合格率、窯頭壓力、篦冷機出口氣體溫度等諸多控制指標及參數也得到很好的控制。
3 結論
當然,由于窯型和產量不同,未必都能照用本操作方法,但有一點是共同的,如果能預知有較多的物料即將入窯,則應適當提前提高窯前溫度,待物料通過燒成帶時迅速把煤退回,防止燒壞窯皮。此方法對于提窯速加料過程也具有參考價值。
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