MPS3150立式磨吐渣原因及解決措施
我公司2000t/d熟料干法回轉窯生產線,生料系統采用MPS3150立式磨,臺時產量150t/h,在運行過程中吐渣次數較多,影響產量,嚴重時導致停車。
1 吐渣原因
1.1 工藝原因
1)混合料倉物料離析嚴重
當倉料位低時,大塊物料集中落下,物料研磨時間不夠,粗粉從出渣口溢出。
2)系統漏風
主要由于立磨本體密封不嚴和三道閥漏風,造成系統出磨溫度低,壓差過小。
3)石灰石粒度過大
要求石灰石入磨粒度≤80mm,而入堆場石灰石的粒度有時100~200mm之間的占30%左右,產生塊料。
4)熱風管道積灰
當熱風管道積灰超過2/3時,入磨溫度和壓力偏低,物料烘干不及時。
5)操作不當
操作時投料量過大,風門調整不及時,導致風溫、風壓與投料量不匹配。
1.2 機械原因
1)擋料環損壞
擋料環的作用是使物料能夠得到充分的研磨,若損壞,粗粉沒有充分的研磨,就在離心力作用下散向四周,不能被風抽走而從噴口環處落入底腔,由刮料板刮出。
2)研磨壓力過低
立磨運行時正常的研磨壓力是9~12MPa,當研磨壓力低于9MPa時,磨內物料層厚度高于擋料環,物料在磨盤離心力作用下被散向四周,而吐大塊渣。
3)噴口環磨損嚴重
由于噴口環磨損嚴重,磨腔內不能形成良好的旋向風,使風壓失衡或噴口環風速不夠而造成吐渣。
2 采取的措施
2.1 工藝措施
1)使混合料倉保持合理的料位,避免產生離析,及時更換石灰石破碎機錘頭和篦板,保證入廠石灰石粒度≤80mm。
2)調整三道閥板,使其位置居中,左右間隙均勻,減少磨損和漏風。
3)補焊三道閥板和底板、增強耐磨性。
重新補焊閥板,并加加強筋,增強閥板的抗拉性。同時在閥板和底板的沖擊面用堆口的焊條進行堆焊3~5mm的厚度,增強閥板和底板的耐磨性,延長了使用壽命。在補焊的過程中確保閥板和底板的間隙≤3mm,保證磨內壓差和出磨溫度的穩定性,有利于操作和提高產量。
4)及時清理熱風管道積灰,保證有足夠的風溫和風壓。
5)加強操作,隨時調整喂料量、風溫、風量等參數,保證立磨穩定運行不吐渣。
2.2 機械措施
1)修復擋料環,保持料位在40~60mm之間。
2)調整拉緊站的溢流閥和卸荷閥,保證研磨壓力9~12MPa。
3)焊接噴口環襯板,保證形成良好的旋向風,調整噴口環蓋板使工況風速在80~90m/s。表1、表2為2002年8~12月調整前后統計的吐渣參數。
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監督:0571-85871513
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