安徽:白馬山水泥廠窯系統脫氮改造效果顯著
為進一步推進清潔化生產,有效降低熟料生產線氮氧化物排放量,白馬山水泥廠充分依托集團公司技術優勢,實施了窯系統分級燃燒脫氮改造項目,技改項目投入運行后,通過對實際運行指標的持續跟蹤,NOx排放濃度降低了30%以上,達到預期設計指標,技改成效顯著。
技改施工
現場研討技改方案
為保證技改項目順利實施并取得預期效果,海螺設計院針對白馬廠生產現狀和原燃料特征,應用計算機流體模擬技術,對分解爐內部的燃燒、分解過程進行了模擬研究,預測出氣體或物料流動、溫度分布以及 O2、CO2、NO等氣體濃度分布情況,提出了針對性的降低NOx的技術改造方案。白馬廠成立專門領導小組,對技改方案進行了多次評審優化,施工過程中,安排專業技術人員跟蹤監控,做好窯尾煙室縮口尺寸、分解爐托臺尺寸、燃燒器安裝箱內部尺寸等原始數據收集,建立技術臺帳,為后期運行和調整提供依據。
邀請生產調度中心人員開展燃燒技術培訓
召開專題研討會
技改項目投用后,對中控操作提出了更高要求,白馬廠組織工藝專業人員加大操作研討,并及時邀請公司生產調度中心人員來廠開展分級燃燒技術培訓,加深專業技術人員和操作人員對分級燃燒技術原理的理解。探索、總結影響分級燃燒技術應用的因素,加強對幾種主要因素與NOx產生量的關系分析,強化水泥窯系統的精細化操作。通過系統風量、三次風量和分解爐分煤比例的調整,不斷優化回轉窯系統煅燒制度。操作上,適當減少窯內通風和喂煤量,增加三次風量和分解爐喂煤量,降低窯內過剩空氣系數,減少NOx生成量,在保證脫硝效率的同時降低熟料燒成熱耗和系統阻力,達到了節能減排的良好效果。
編輯:許玉婷
監督:0571-85871513
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