黑河恒基水泥節能降耗謀發展紀實
構建節約型社會,實現可持續發展,讓“節能降耗”成為社會各界熱議的話題。近年來,我市一些工業企業靠點滴節約創效益,憑節能降耗謀發展,進一步降低生產成本、節約能源,步入了發展的快車道。其中,較具代表性的黑河恒基水泥有限責任公司進行改造調整后,效果顯著,僅今年以來,共節約煤15000噸,節電近500多萬千瓦時。
節能:轉變增長方式
能源消耗約占水泥生產成本的三分之一,因此節能降耗、增加效益是水泥生產企業生存之本。恒基水泥想方設法,利用各種措施節約每一度電,節省每一塊煤……
為進一步降低用電量。恒基水泥對電器增設了節能進相機、電容柜,年可節電300多萬千瓦時,年節約資金100多萬元。
用地方鐵粉節煤。恒基水泥生產水泥所用鐵粉為富地營子銅礦的產品,可節約部分無煙煤。
降低熟料熱耗節煤。今年,為提高熟料產量、質量,降低能耗,恒基水泥采用了新的煅燒技術,生產每噸水泥可節煤15公斤,年可節約標煤15000噸。
恒基水泥還加強物資管理,減少原材料消耗,嚴格控制“跑、冒、滴、漏”現象,使經濟效益明顯提高,各項費用都大為降低。
降耗:發展循環經濟
要想在市場上站穩腳跟,走可持續發展的道路,就必須以質優價廉的產品來占領市場。恒基水泥大力發展循環經濟,利用粉煤灰做原料,變廢為寶,節約能源,降低了生產成本,經濟效益和社會效益雙豐收。
社會效益明顯。黑河熱電廠每年約排放8萬噸左右的粉煤灰,占用大面積土地進行掩埋,掩埋不當,則造成二次污染。恒基水泥上馬新的生產線,每年生產水泥可吃掉10萬噸左右粉煤灰,同時消耗掉硫酸渣2萬噸,杜絕了粉煤灰、硫酸渣等對環境的污染。
經濟效益可觀。該生產線粉煤灰綜合利用率達到28.32%。采用粉煤灰替代技術,平均噸水泥成本降低20元,使水泥廠每年新增銷售收入近1000萬元,新增稅金450萬元,新增利潤650萬元。
“雙摻粉煤灰”在降低成本的同時,解決了原料短缺問題,其自身的燃燒特性和易研磨特點,還使能耗大為下降。用粉煤灰做替代品,生產每噸水泥可節電4千瓦時,年可節電160多萬千瓦時,節約資金40多萬元。
創新:改進生產工藝
借搬遷之機,恒基水泥改進生產工藝,提高生產效率,降低能源和原材料消耗,努力減少生產環節的損失,取得了明顯的節能成效。
恒基水泥搬遷至新興基礎原材料加工園區內,同時廢棄了原來的機立窯,總投資9500萬元,于2006年建成一條日產千噸新型干法水泥熟料生產線。新型干法生產充分體現了節能、環保、高效、低成本的優勢。同時,他們也通過技術改造提升了產品檔次,為發展水泥制品和新型墻體材料創造了條件。
生產中,技術人員發現,215千瓦電機用于生產,有大馬拉小車之嫌,無形中浪費了電能。該廠籌措資金,購買了與生產線相配套的180千瓦電機替換215千瓦電機用于生產,一年可節電62萬千瓦時。
“恒基”在建設中,本著環保第一的原則,投入千萬元購入電除塵等環保設施,一晝夜可回收利用粉塵480噸,年節約資金300—400萬元。
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