中線穿黃管片生產進度質量齊頭并進
“穿黃下游線隧洞盾構掘進管片拼裝每天以6至8環(huán)的速度向前推進,管片高速生產的過程中,質量又是如何呢?帶著這個問題,筆者走進了管片生產車間。
一進車間,便是繁忙有序的場面。選料、鋼筋制作、鋼筋籠焊接、鋼筋籠吊裝入模、混凝土入模振搗、拆模檢驗等各個工序環(huán)環(huán)緊扣,顯得忙而不亂。
管片廠質檢主管工程師溫泉武告訴筆者,為了在抓進度的同時控制好管片生產質量,一方面把好原材料的選料關,一方面加強管片質量的自檢,通過自檢使質量問題早發(fā)現(xiàn)、早控制、早研究、早整改,達到節(jié)省時間、少受損失的目的。我們分別在各個重要的工序上各增加了1至2名質檢員,形成了一個閉環(huán)形的質量控制網(wǎng)絡。
在一次成品管片檢驗時,發(fā)現(xiàn)部分管片表面出現(xiàn)氣泡現(xiàn)象,他們立即組織技術攻關,查找出現(xiàn)氣泡的原因。原來是在澆筑混凝土時布料速度過快,水泥中的空氣沒有得到完全釋放,再加上振搗不均勻和振搗時間過短等因素所致,找到原因后,他們立即進行整改,消除了氣泡現(xiàn)象。
“蜂窩麻面是混凝土成品構件的大忌,我們堅決把蜂窩麻面控制在同一表面積的5%以內,甚至可以杜絕。”溫泉武工程師對我介紹說,“嚴格掌握管片的拆模時間、環(huán)境溫度及濕度,同時與脫模劑生產廠家聯(lián)合攻關,根據(jù)水泥生產的不同爐號和批次優(yōu)化脫模劑的配合比,確保了管片表面的光滑度。”
管片廠抓質量已成為全體員工的自覺行為, 4月2日,試驗員田建設在做混凝土塌落度試驗時,發(fā)現(xiàn)剛出攪拌站的混凝土塌落度偏小,而且混凝土干澀、粘聚性差,用眼睛觀察他覺得石子偏多。針對這異常情況,田建設立即報告了廠部技術主管,并通知攪拌站停止混凝土生產。經(jīng)過對攪拌站計量系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)是電子秤傳感器上的一根弱電電線脫落了,致使小石子多進了380公斤。由于及時發(fā)現(xiàn),避免了一次質事故的發(fā)生。
技術創(chuàng)新是他們抓進度、保質量最有效的途徑之一。按技術規(guī)范要求,混凝土構件養(yǎng)護齡為28天,他們在養(yǎng)護時間上進行技術攻關,經(jīng)過多次研究和試驗,在不改變混凝土配合比的情況下,增加一組同條件養(yǎng)護試件,并對其他養(yǎng)護工序中的時間進行調整。經(jīng)過對同條件養(yǎng)護試件進行試壓,14天強度就能達到85%以上,符合技術規(guī)范要求,提高了生產效率。
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